Desconexión manual de línea eléctrica provocó el apagón general

ElAvance | 27 noviembre 2025

Santo Domingo. – Una desconexión manual de una línea que aún se encontraba energizada fue lo que provocó el apagón general en el país, registrado el pasado 11 de noviembre.

El informe técnico sobre el evento establece que la incidencia fue consecuencia de una cadena de hechos sucesivos, cuyo origen se produjo en la subestación de 138 kV de San Pedro de Macorís I, donde ocurrió una desconexión manual de una línea energizada, cuyo hecho generó un cortocircuito de alta intensidad que activó de inmediato los sistemas de protección.

Como parte de la reacción en cascada, varias líneas cercanas se desconectaron para aislar la falla. Esta situación provocó que la generación de la región Este, equivalente a 575 MW, quedara separada del resto del sistema, generando un desbalance entre oferta y demanda.

Las plantas de gran capacidad se dispararon automáticamente para protegerse y, con ello, proteger al sistema, conforme a sus esquemas de seguridad y control.

El análisis detalla que, aunque el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) logró estabilizar la frecuencia en los primeros 89 segundos, el sistema aún permanecía débil por la falta de reserva fría sincronizada y por la no reposición completa de los circuitos EDAC. Esto dio lugar a una caída abrupta de frecuencia que finalmente ocasionó la pérdida total del sistema.

El Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI) destacó que el informe no solo identifica la secuencia detallada del evento, sino, que también presenta las recomendaciones y acciones correctivas que permitirán fortalecer la operación del sistema eléctrico nacional.

Entre estas medidas figuran, continuar la instalación de protecciones en subestaciones de doble barra en todo el país, ajustes operativos para aprovechar nuevas tecnologías en generadores térmicos y renovables, integración de sistemas de almacenamiento por baterías para servicios auxiliares y arranque autónomo, revisión y ajuste de tiempos de actuación de protecciones y esquemas automáticos de desconexión, así como la verificación de los criterios de alta frecuencia y de servicios auxiliares en varias centrales de generación.

El Organismo Coordinador reiteró que se encuentra en sesión permanente, dando seguimiento a que se cumplan estas recomendaciones y trabajando junto con las empresas del sector para garantizar la mejora continua, la eficiencia técnica y la seguridad operativa del SENI.